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應(yīng)用物質(zhì)守恒定律的原理 探索提高明礬回收率

一、對象選擇
   礬礦目前在采的雞籠山礦區(qū),根據(jù)探礦規(guī)劃和已探明的礦石儲量,現(xiàn)有可利用的儲礦不足20萬噸,加上歷年來的殘采,現(xiàn)有可用礦產(chǎn)資源供礦也只能維持近一、兩年。因此,礦產(chǎn)資源緊張、礦山接替矛盾已日益突出。
   原因:目前礬礦現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程只能利用礦石大于30mm,品位在45%左右的粗粒狀明礬石,未開采的4~2層礦體以細粒狀結(jié)構(gòu)為主,地質(zhì)儲量約為400多萬噸,由于礦石結(jié)構(gòu)密實,受目前礬礦煉礬生產(chǎn)工藝的限制,以及經(jīng)濟條件制約形不成大規(guī)模開采和利用,為此,采礦的水平為230米以上至360米中段的殘采礦源。為保證資源的充分利用,確保礦源接替,需要充分利用礬礦有限的技術(shù)力量,推進新工藝――“補加硫酸鋁”工藝,來提高明礬回收率用以節(jié)約礦產(chǎn)資源,延長礦山使用壽命,以緩解明礬石供應(yīng)緊張局面。
   二、功能分析
   1.硫酸鋁、鉀不平衡的原因。由于我礦的明礬石在焙燒過程中,是通過煅燒工序使礦石復(fù)合物的結(jié)構(gòu)進行破壞,軟化礦石,形成熟石,使下工序容易得到KAI(SO4)4明礬的主要成份,但在煅燒高溫的過程中,明礬石中的Al2(SO4)3分解為Al2O3和SO2,其中有部分Al2(SO4)3脫去SO2,使之成為活性較差的氧化鋁,不會和自身的K2SO4發(fā)生反應(yīng),造成在明礬浸出液、母液水中都有過剩K2SO4,同時在加溫浸出、結(jié)晶等過程中由于部分明礬水解形成Al(OH)3,也產(chǎn)生了少量過剩的K2SO4,二部分累加,使母液水中的K2SO4在不斷的累積中產(chǎn)生過剩,導(dǎo)致浸出液中的鉀白白流失,造成浪費,使原礦石的回收率低下。
   2.利用化學(xué)原理,合理回收K2SO4。明礬是由K2SO4,Al2(SO4)3按其摩爾比為1:1所組成的復(fù)鹽,而生產(chǎn)過程中造成K2SO4的過剩,相對于Al2(SO4)3來說就造成不足,使之無法按比例結(jié)晶成明礬。由于K2SO4的多余,就為Al2(SO4)3的補加提供技術(shù)依據(jù),為解決“水浸法”這一問題,就要通過補加一定數(shù)量的硫酸鋁(Al2(SO4)3)的方法,使其浸出液中的鋁、鉀達到平衡,提高明礬回收率,節(jié)省原礦石,延長礦山使用壽命,增加明礬產(chǎn)量,從而提高經(jīng)濟效益的目的。
   3.效益分析。根據(jù)煉礬各廠實際補加數(shù)據(jù),以每池增產(chǎn)明礬0.39噸/池計算,明礬成本平均為1000元/噸(平均補加量為1.3噸/池,硫酸鋁價格為225元/噸)即0.39T×1000元/噸-1.3T×225元/噸為每池增加效益97.5元;2011年度煉礬各廠共補加硫酸鋁1291.60噸(即1291.60噸÷1.3 噸=993.3池,0.39噸×993.3池=387.3噸),多產(chǎn)明礬387.3噸,增加效益38.7萬元,相當節(jié)約標礦1250噸。可見通過補加硫酸鋁經(jīng)濟效益是顯著的,同時也節(jié)省了礦石,緩解礦產(chǎn)資源緊張局面和延長礦山的使用壽命。
   三、技術(shù)支撐
   (一)運用化學(xué)知識求解
   根據(jù)理論依據(jù)和一些零星的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,K2SO4過剩量按鋁、鉀差額折算在浸出液中大于90克/升,母液水中大于100克/升,就可判斷為明礬母液水中的Al2(SO4)3不足,同理,就存在K2SO4過剩,而K2SO4的過剩,即需補加硫酸鋁平衡。按池用礬砂量平均12噸計算,則每池過剩鉀量折明礬1噸。因此要達到鋁鉀平衡,需補加7.2%的硫酸鋁量為1.5噸,考慮到系統(tǒng)過程中鉀的損失等因素和留有差額的原則,補加7.2%的硫酸鋁量為1噸左右為最佳,并要求在實際操作中,需根據(jù)砂質(zhì)的好壞、池體積的大小,以及用砂量的多少進行適量調(diào)整和控制補加量,使之達到最佳效果。
   (二)技術(shù)點控制
   1.補加硫酸鋁的序前工作和控制。各煉礬廠要根據(jù)車間每池或每天母液水分析報表,及時掌握鋁鉀差額數(shù)據(jù),大于100克/升的要及時進行補加硫酸鋁,并且實施循環(huán)補加。
   2.對硫酸鋁質(zhì)量的把關(guān)和控制。供應(yīng)單位要根據(jù)技術(shù)和指標要求進行控制,硫酸鋁的主含量氧化鋁必須大于6%以上。
   3.補加硫酸鋁的操作和控制。根據(jù)煉礬各廠的實際操作和控制數(shù)據(jù):母液浸出液濃度控制在27~29Be;浸出液下池溫度控制在攝氏70~75°;結(jié)晶池蓋面母液水控制在5~7cm;補加硫酸鋁量控制在1.1~1.3噸/池。
   4.補加硫酸鋁要經(jīng)過鍋運頭加溫灶,與母液同時攪拌后下池,使之均衡、溶出,通過加溫混和、均勻,使明礬質(zhì)量不會出現(xiàn)偏差,然后是母液中的含鐵成分會隨廢渣帶出。
   四、完善推廣補加硫酸鋁
   補加硫酸鋁工藝,做為一種技術(shù),由于在工藝生產(chǎn)過程中,存在著很多的不確定因素,雖幾經(jīng)提出但由于生產(chǎn)過程有所變化,職工積極性不高,因此有必要下大力氣完善推廣,通過一些工藝實驗,有進一步的數(shù)據(jù)要求推廣補加硫酸鋁技術(shù)。
   1.回收率的提高:煉礬各廠無補加硫酸鋁的明礬回收率平均為28.5%,通過補加硫酸鋁后,回收率提高到31.46%,提高了2.96個百分點。
   2.池產(chǎn)增加:煉礬各廠無補加硫酸鋁的池產(chǎn)為平均3.75噸/池,通過補加硫酸鋁后,池產(chǎn)明礬平均達到4.14噸/池,池產(chǎn)平均增加明礬0.39噸/池。
   這兩大指標的提升,加上效益的分析,因此,有必要完善補加制度,推廣補加硫酸鋁。第一,當明礬水母液中鋁鉀失衡達到大于100克/開的時候,要適時適宜地進行補加硫酸鋁。第二,對補加硫酸鋁源頭進行控制:硫酸鋁的質(zhì)量是源頭,也是關(guān)鍵,硫酸鋁指標的氧化鋁含量必須要達到6%以上;第三,對明礬母液水比重、濃度、池量進行規(guī)范,及時掌握動態(tài)。加多、飽和都會產(chǎn)生鹽基性明礬,使明礬產(chǎn)品出現(xiàn)發(fā)黃的現(xiàn)象;第四,做到技術(shù)與實踐相結(jié)合,做到計量準確、操作規(guī)范、監(jiān)測到位;第五,明礬母液水和補加硫酸鋁通過壓濾形成精液,其鐵等其他金屬離子易在母液中積累,其可通過鍋運頭加溫灶攪拌均勻、混和、避免發(fā)黃等現(xiàn)象。
   在系統(tǒng)、科學(xué)地總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,要通過召開生產(chǎn)現(xiàn)場會的形式,召集相關(guān)單位(部門)統(tǒng)一思想認識,統(tǒng)一操作規(guī)范,對整個過程進行規(guī)范化要求,使之科學(xué)操作、規(guī)范運行。要以科學(xué)發(fā)展觀的思想指導(dǎo)工作,使該項目在礬礦制度化、系統(tǒng)化的總結(jié)和規(guī)范化的實施中完善,才能為礬礦創(chuàng)造出更多的效益。

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